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某电厂启磨煤机导致母线失电机组跳闸案例分析

2024-05-20 09:50:50 米兰(中国)

火电厂启磨煤机导致母线失电机组跳闸案例分析

9月2日#4机组非停事件汇报

一、事件前机组运行方式:

#4机组有功:200MW,无功:48MVar,主汽温度532/533℃,再热汽温546/540℃,双侧风烟系统运行,厂用标准方式,#1-4磨煤机运行,#5磨煤机检修;#2给水泵运行,#3给水泵备用,#1给水泵检修。


二、事件经过:

9月2日17时50分,#4炉#5磨煤机检修结束后安排送电启动。

18时01分,运行人员启动#5磨煤机不成功,同时事故音响,#4炉 #3、#4磨煤机跳闸,#2引风机、#2送风机、#2一次风机显示运行状态无电流,6KVB段母线电压到零,主盘发“6KVB段开关位置异常”“高厂变B分支后备保护动作”“低压侧2零序1段保护动作”“6KVB段快切装置闭锁”“保安PCB段备自投动作”光字。就地检查发变组保护A、B屏发“低压侧2零流1段保护动作“,6KVB段快切装置发“快切装置出口闭锁”信号。6KVB段母线失电,所带B侧各380VPC段失电,保安B段备自投联动成功。

18时01分51秒,#4机2给水泵转速下降至1085转/分,发“出口流量低再循环门未开启”跳闸,联启#3B给水泵电源开关,#3给水泵显示合闸状态,汽包水位迅速下降。

18时02分03秒,#4机#3给水泵辅助油泵联停,#3给水泵润滑油压下降,#3B给水泵因润滑油压低跳闸。

18时02分08秒,润滑油压低联启#4机3给水泵辅助油泵。

18时02分57秒,运行人员抢合#3A给水泵成功,调增给水流量。

18时03分20秒,#4炉汽包水位-330mm,锅炉MFT动作灭火,快速降负荷。恢复点火时,#1、2供油泵因输煤PCA段失电无法启动(输煤A变由#4机组6KVB段接带),#3供油泵因输煤DCS控制电源失电无法启动,无法点火,就地恢复输煤380V动力及控制电源,将#4机6KVA段厂用电倒为启/备变接带。

18时11分,就地检查#4炉#5磨煤机电源开关A相保险熔断、B相保险炸裂,动静触头有明显放电灼伤痕迹。

18时19分,#4机再热汽温降至455/460℃,手动打闸,#4机组解列。

18时30分,断开#4机6KVB段母线各路变压器和负荷开关,隔离6KV B段母线,合各380VPC段联络开关,恢复失电PC段母线。检修处理#4炉#5磨煤机电源开关静触头。

19时12分,#4炉点火。

21时00分,处理好#4炉#5磨煤机电源开关静触头,更换A、B相故障保险。测#4炉#5磨煤机电机绝缘正常,检查#5磨煤机本体正常,恢复#4机6KVB段母线及各路负荷。恢复380V各PC段标准方式。试转#4炉#5磨煤机正常。

22时43分,#4机组冲车。

9月3日0时02分,#4机组并网。


三、原因分析:

#4机6KVB段母线失电原因:

#4机组停运后,通过调取DCS历史曲线核实,运行人员18时01分30秒,操作启动#5磨煤机时,最大启动电流130A,未达到磨煤机FC真空接触器保护动作定值和高压熔断器熔断电流,同时对开关进行了机械特性和绝缘测试,排除了开关动作不同步造成保险熔断的可能性。

就地检查#5磨煤机(6436)开关B相保险触头有明显放电痕迹且外壳破裂,柜内B相静触头上方金属板有明显放电痕迹。说明在#5磨煤机(6436)开关合闸后,B相熔断器故障,对上方金属板放电,造成6KVB段母线B相接地,导致“零序1段”保护动作出口,6KVB段母线失电,闭锁快切。同时熔断器熔断后内部撞针撞击开关机械分闸机构,跳开#5磨煤机(6436)开关。

#4炉灭火原因:

6KVB段母线失电后,#2给水泵在转速下降过程中,因“出口流量低再循环门未开启”逻辑触发跳闸,联启#3B给水泵电源开关后,因母线失电导致#3给水泵未启动,同时#1给水泵检修退备,抢合#3A给水泵后,运行人员调整水位不及时,导致汽包水位下降至-330mm,锅炉MFT动作灭火。

#4炉点火不成功导致#4机停机原因:

6KVB段母线失电后,导致输煤380VPCA段失电,所接带的#1、#2供油泵无法启动,同时供油泵房DCS两路控制电源均在输煤380VPCA段上接带,造成#3供油泵也无法启动,短时无法投油点火,导致#4炉再热汽温降至455/460℃,达到手动打闸条件。18时28分,运行人员到输煤PC段配电室手动合输煤PCA段和PCB段联络开关,恢复输煤PCA段母线电源,逐步恢复点火。


四、暴露的问题:

1.#4炉#5磨煤机(6436)开关B相熔断器存在质量问题,在开关合闸后熔断,同时出现弧光放电与外壳破裂现象,导致6KVB段母线接地保护动作,母线失电。

2.运行人员整体技能水平不足,事故处理能力低。对一台给水泵退备检修期间,6KV母线失电的防范措施认识不足,汽包水位调整能力不足,导致锅炉灭火。

3.对外围DCS电源接线方式隐患排查不到位,供油泵房热工DCS控制柜两路电源均在输煤PCA段上接带,属不正确电源方式。输煤PCA段失电,导致DCS热控柜失电,供油泵无法操作,延误锅炉点火,导致机组低汽温停机。


五、防范措施:

1.利用辅机停电机会,组织对全厂FC真空接触器熔断器的普查工作,发现熔断器有阻值不合格,外壳表面有老化、暗纹等安全隐患,及时进行更换。同时要求运行人员在进行6KVFC真空接触器停送电过程中,要将开关拉出间隔,对高压熔断器进行检查确认后再送电操作。

2.要加强运行人员整体技能培训,做好给水泵等主要辅机退备期间的事故预想,并严格执行各项防范措施。提高事故处理能力。

3.组织对输煤供油泵房热控柜两路电源进行改造,分段接入。并将输煤变低压侧及联络开关,由输煤操作改造为主机DCS操作。同时对全厂涉及双电源切换的热工控制柜、电源柜的电源方式进行逐一隐患排查,堵塞漏洞。

附图1:#5磨煤机开关熔断器故障图片

附图2:#4机6KVB段失电时各参数曲线图

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