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液位计联锁故障原因

2024-09-09 08:52:34 米兰(中国)

液位计联锁故障原因

一、设备概况及简介

乙二醇装置采用壳牌工艺,配套 ESD 联锁保护系统,其中 ESD101 为装置进料停车保护系统。

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二、故障经过

4 月09日11点,工艺人员发现LT03液位低低,触发工艺联锁,ESD32\ESD11动作,造成乙二醇装置紧急停车。仪表人员接到通知后立即对LT03变送器、信号电缆、ESD卡件、接线端子等进行检查,均未发现问题。经查ESD系统事件报警记录,发现11点17分LT03低低,触发ESD32\ESD11动作,11 点48秒乙二醇装置紧急停车。


三、原因分析

(一)过程检查及分析

1.ESD32联锁逻辑:LT03 触发低低联锁,导致 ESD32动作,同时触发Buffer_ESD11,导致引起 ESD11动作。调取系统SOE记录,并对逻辑程序进行分析,确定原因为LT03液位低低,触发工艺联锁,ESD32\ESD11动作,造成乙二醇装置紧急停车。

2.仪表人员通知工艺操作人员做好工艺参数调整,密切监盘,做好应急处置准备,办理相关作业手续,落实安全措施。拆卸LT03送仪表厂检修,  经检查、校验确认双法兰液位计无问题。

(二)故障根本原因

1.直接原因:烯烃厂乙二醇装置由于液位LT03出现低低联锁导致ESD11动作,环氧乙烷装置非计划停车。

2.间接原因:

工艺人员在C03塔操作上长期处于低液位状态,偏离设计工况,控制指标和参数不明确,未引起足够重视。

年大检修后装置开车前联锁回路校验流于形式,未对回路进行100%校验。

联锁变更管理混乱,乙二醇装置 ESD 系统进行了软硬件升级改造,系统再次上电,逻辑程序恢复到初始状态,各级管理人员未对联锁变更再次确认。

3.管理原因:

未落实公司“基础管理主题月”活动要求,未认真吸取其它单位因联锁原因造成停车的教训,未对联锁台账逐一梳理排查;

此次停车事故反映出仪表车间对联锁保护系统敬畏不强,对系统变更重视不够,对控制系统改造方案确认及调试投用不够严谨,管理上存在漏洞。


四、整改措施

1.严格落实关于取消LT03等5台仪表联锁的会议纪要,在装置运行不具备修改组态程序的条件下,先在ESD系统程序中用强制手段取消联锁功能,待装置有停车检修的机会,再将这些联锁的程序逻辑组态进行删除。

2.认真吸取本次事故教训,对照联锁台账,排查SIS系统、ESD系统、及机组控制系统的程序组态情况,查找隐患并落实整改。

3.加强联锁系统、控制系统的各种变更管理,确认变更溯源,补全变更执行记录。


五、总结与启示

1.严格执行公司关于联锁的三级管理要求,严格联锁系统密码管控级别,对于重要的联锁摘除及投用要求车间主任、管理工程师、班组运行工程师 三级人员把关,确保仪表联锁系统操作安全受控。

2.做好ESD系统的联锁摘除及投用应急操作步骤卡以及停车应急预案。

3.重点抓变更管理,并指派专人负责,涉及联锁逻辑修改的,优先考虑程序修改、下装处理,杜绝联锁误动作发生。

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